上海安亭科學儀器廠了解到在常壓焦油蒸餾加工中,焦油要經過加熱、靜置、脫水和均勻化等預處理后才能進行加工生產。煤焦化公司以前運用循環加熱、靜置的方式進行脫水、除渣,效果并不理想,導致部分焦油渣進入到焦油處理的后道工序中,嚴重時會影響到二次蒸發器的正常生產及產品質量的穩定。
為有效解決焦油渣及水分問題,我公司于2002年6月在焦油車間焦油庫上馬兩臺國產焦油超級離心機,從7一l0月進行調試運行后投入正常使用,取得了較好的效果。
1超級離心機的調試運行情況
上海安亭科學儀器廠了解到超級離心機根據離心的原理,物料通過進料管送至螺旋推料器中的分配室,被平穩加速后,通過螺旋輸送器的出口進入轉鼓,物料在轉鼓內旋轉,而在轉鼓殼體形成同心液層,重力大的焦油渣沉積在轉鼓內壁上,通過螺旋推料器推至出渣口排出,焦油和氨水分別經過可調溢流板溢出。7月份投用時的處理流程是將脫出的焦油渣入渣箱,送到配煤車間進行配比煉焦,脫出的氨水人油庫地下槽,作為超級離心機開停機及故障時洗機用,處理后的焦油人中間槽,再用泵倒人各焦油貯槽。
經過近兩個月自勺調試,發現存在以下問題:
(1)單機出現堵料時,另一臺隨著出現問題。主要是一臺變頻泵給兩機同時供料,當一機出現堵料時,另一機即過量,流量調節滯后,影響其正常運行。
(2)正常停機及故障停機時不能用氨水及時清洗。因為洗機時必須啟動汽泵才能進行,造成機內物料溫度下降,不能有效清洗,下次開機時機內壓力過高,不能正常開機。
(3)原設計中未考慮人地下槽氨水的出路。
(4)制造廠家提供轉鼓轉速3000—3200r/rain的操作參數不合理。在此條件下操作,出渣較干,轉鼓側存在壓力偏高,需頻繁洗機。
根據上述問題,重新設計了處理流程,即增加兩臺焦油流量表顯示流量;從回收車間循環氨水泵頭接一氨水管線入離心機進料管處,保證氨水的溫度和壓力;將脫出的氨水返回回收車間焦油氨水澄清池;增設自動處理系統,當某臺出現故障時,氨水自動調節閥打開進氨水洗機,同時超級離心機進料調節閥關閉,原料返回調節閥開啟,原料返回原料槽,當故障洗機消除后,恢復正常,不致影響另一超級離心機的正常運行。